Riparazione e test di volo del drone Yuneec H520 - Il video mostra la riparazione e il test di volo del drone Yuneec H520. Il proprietario del drone ha portato il dispositivo per la riparazione poiché non aveva il carrello, la camera, il software e i motori funzionavano male. Il tecnico ha verificato tutte le parti del drone e ha assemblato le parti mancanti. Successivamente, ha testato il drone per verificare se l'assetto era perfetto, se il drone funzionava e se il software funzionava correttamente. Il tecnico ha anche testato la camera e ha constatato che funzionava bene, ma ha notato che mancavano i dati telemetrici. Dopo aver aggiornato il controller all'ultima versione disponibile, il tecnico ha testato i motori e ha verificato che il drone era stabile e funzionava bene. Il volo di prova è stato effettuato a vista poiché non c'era alcun ritorno telemetrico o video disponibile. Il tecnico ha anche testato la velocità del drone e ha constatato che funzionava bene. Alla fine del video, il tecnico ha fatto atterrare il drone e ha dichiarato che il carrello era stato completamente sostituito e che l'atterraggio era stato facile nonostante l'erba alta. Il proprietario del drone e il tecnico si sarebbero sentiti in seguito per discutere del discorso della camera.
Dal canale Youtube DroniPRO.
Simone ha ricevuto un messaggio da un amico che gli ha inviato un drone per sistemarlo. Dopo aver fatto un check di tutte le parti, Simone ha verificato che il drone non aveva il carrello e la camera era da verificare. Ha quindi assemblato le parti e ha fatto un bagno manuale per verificare il funzionamento della camera. Ha notato che l'unico problema era l'assenza del qui che non forniva dati telemetrici.
Simone ha ricordato a suo amico che il proprio collo ma blink implementato sul peak 4 pro prevede un messaggio e un bip di alert per l'assenza della camera. Dopo aver testato il tema out e verificato che il controller funzionava, Simone ha provato il volo del drone. Nonostante fosse sbilanciato per la batteria, gli algoritmi di compensazione hanno lavorato molto bene e il drone si è comportato bene.
Simone ha commentato che per sicurezza non poteva allontanarsi molto a causa dell'assenza di telemetria e video. Nonostante questo, ha notato che il drone si comportava bene e ha fatto un atterraggio perfetto. Ha poi fatto atterrare il drone e ha sostituito completamente il carrello.
Simone ha concluso dicendo che il primo punto era stato smarcato e che si sarebbe sentito telefonicamente con il suo amico per chiarire il discorso della camera. Ha salutato il suo amico e ha chiuso la conversazione.