Prova di volo del drone Hubsan Zino Mini Pro con nuovi PID: miglioramenti nella stabilizzazione dell'immagine - Il video parla della prova di volo del drone Hubsan Zino Mini Pro, dopo aver installato dei nuovi PID suggeriti da alcuni esperti. L'obiettivo della prova è verificare se i nuovi PID risolvono il problema dell'immagine traballante durante il volo. Dopo aver acceso il drone e il radiocomando, il pilota decolla e inizia il volo. Si nota subito un miglioramento nella stabilizzazione dell'immagine rispetto alle prove precedenti. Nonostante ciò, ci sono ancora alcune microvibrazioni da sistemare. Durante il volo, il pilota sperimenta diverse modalità di ripresa e filtri ND per valutare la qualità dell'immagine e la nitidezza. Si nota un netto miglioramento nell'eliminazione dell'effetto giallo, ma si osserva anche una leggera mancanza di nitidezza in alcune parti dell'immagine. Successivamente, il pilota prova la funzione di ritorno a casa automatico e constata che funziona correttamente, anche se il drone devia leggermente durante l'atterraggio. Nonostante i miglioramenti riscontrati, il pilota ritiene che ci sia ancora spazio per ulteriori miglioramenti nella qualità video. Infine, viene segnalato che il drone è disponibile per l'acquisto su Amazon Italia e su Ben Wood, con la possibilità di ricevere tutte le garanzie del caso. Il video si conclude con un ringraziamento agli spettatori e l'invito a rimanere aggiornati per i prossimi video su Quadricottero News.
Dal canale Youtube Quadricottero News.
In questo video, il protagonista fa una prova veloce con il drone Hub Sanzino Mini Pro per verificare se i nuovi PID suggeriti risolvono il problema dell'immagine traballante. Dopo aver installato un filtro ND, accende il drone e il radiocomando e si prepara per decollare. Durante il volo, il protagonista nota un netto miglioramento nella stabilizzazione dell'immagine rispetto ai test precedenti. Nonostante ciò, ci sono ancora alcune microvibrazioni da sistemare. Durante il volo, il protagonista sperimenta anche diverse modalità di ripresa e nota un miglioramento nella qualità del ritorno video. Tuttavia, nota anche una leggera mancanza di nitidezza in alcune parti dell'immagine. Infine, il protagonista testa la funzione di ritorno a casa automatico e nota un piccolo problema di deviazione durante l'atterraggio. Nonostante ciò, è fiducioso che con ulteriori aggiornamenti del firmware, il drone continuerà a migliorare.