Test di volo del drone Yuneec H520 riparato: tutto funziona alla perfezione! - Il video è un test di volo del drone Yuneec H520, riparato dall'ingegnere Tommaso Z. di Arezzo. Nel video, Tommaso spiega che ha sostituito il motore LED parallelo e ha risolto definitivamente il problema della ST16, che causava un comportamento compulsivo del drone. Prima di iniziare il volo, Tommaso consiglia di fare una calibrazione dell'accelerometro e di controllare l'hardware monitor per assicurarsi che tutto sia in regola. Durante il test di volo, Tommaso verifica che tutti i comandi del drone funzionino correttamente e che non ci siano problemi imprevisti. Il drone risponde bene agli input e riesce a eseguire diverse manovre, come sterzate, cerchi e orbiti. Tommaso fa anche una registrazione in 4K a 60 frame al secondo per testare la qualità della videocamera del drone. Alla fine del video, Tommaso conclude che il volo è andato bene nonostante il vento e che il drone è pronto per essere spedito.
Dal canale Youtube DroniPRO.
Tommaso sta effettuando il primo volo di test dopo aver riparato il drone. Ha sostituito il motore, sistemato il braccio parallelo e risolto definitivamente il problema della ST16. Prima del test, è importante fare la calibrazione dell'accelerometro per assicurarsi che tutto funzioni correttamente. Dopo aver verificato l'hardware monitor, Tommaso è pronto per il volo di test.
Durante il volo, Tommaso controlla attentamente l'hardware, verificando che tutto sia in regola. Gli accelerometri sono stati calibrati correttamente e i comandi del drone sembrano reattivi. Non ci sono problemi inaspettati che potrebbero causare un comportamento compulsivo del drone. Tommaso è sicuro al mille per cento che tutto funzioni correttamente.
Tommaso procede quindi con il test di volo, facendo movimenti come sterzate e orbite. Il drone risponde bene agli input dei comandi e si muove in modo fluido. Anche con il vento, il drone riesce a mantenere la sua posizione. Durante il volo, Tommaso registra video in 4k e fa anche una foto del campo. Alla fine, l'atterraggio è perfetto nonostante le raffiche di vento.
In conclusione, il test di volo del drone dopo la riparazione è andato molto bene. Tommaso ha verificato attentamente l'hardware prima del volo e ha calibrato correttamente gli accelerometri. Durante il volo, il drone ha risposto bene ai comandi e si è comportato in modo stabile nonostante il vento. Tommaso è soddisfatto dei risultati e si prepara per la spedizione successiva.